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锅炉除尘器改造后的投运效果怎么样

【摘要】:
 锅炉除尘器改造是为了让设备达到更好的除尘效果,一般由专业技术人员进行改造设计,改造后的除尘设备粉尘排放浓度变得更低,除尘效果更好,更加符合环保的要求,所以辉胜随设备进行改造升级后,促使设备更加广泛地应用在各种工矿除尘中。

  锅炉除尘器改造是为了让设备达到更好的除尘效果,一般由_技术人员进行改造设计,改造后的除尘设备粉尘排放浓度变得更低,除尘效果更好,更加符合环保的要求,所以辉胜随设备进行改造升级后,促使设备更加广泛地应用在各种工矿除尘中。

  下面我们一起来了解一下改造后的锅炉除尘器是怎样运转除尘的:

  烟气过进烟道进入文丘里,在喉部的入口被水均匀的喷入,由于烟气高速运动,因此喷入的水被其融化成细小的水雾湿烟气中的灰料,这样,灰料与水滴就发生了碰撞凝聚,尤其是料径细小的灰尘料可以被水雾水溶。达到一次除尘和脱硫,这些为灰料的分离做好充分的准备,此后进入筒体,迅速降低温度的烟气继续冲击池内的石灰水,烟气中的粉尘和SO2与池中的石灰水反应生成硫酸盐,在惯性力、重力、附着力、凝聚力的作用下沉入水底完成二次脱硫过程,被烟气激起的水花,水雾与洗涤后的烟气在风机引力下,气水同时抬开,使烟气与石灰水充分反应,然后经叶轮脱水器进行气水分离,水经泄水管流进水池,并使烟气完成三次除尘与脱硫,净化后的气体经过风机排入大气。锅炉除尘器按原理不同可以分为:蒸汽除尘器、布袋除尘器、锅炉脱硫除尘器、立窑布袋除尘器等。

  改造后效果:

  (1)改造后的粉尘排放量比改造前减少了86。

  锅炉除尘器改造后的投运效果:锅炉除尘器改造前除尘器出口粉尘排放值在300mg/Nm3左右,而改造后除尘器出口粉尘排放值在40mg/Nm3左右,此次改造工程,使2号炉粉尘排放量减少了86,每年可减少粉尘排放量2700吨。

  (2)转动极板电除尘新技术的应用,使除尘系统比传统电除尘技术节能33,节能效果达到国内领先水平。

  锅炉除尘器改造仅把原来的4电场改造成为转动极板电场,就实现了出口粉尘小于50mg/Nm3的预定目标,如果用传统电除尘技术改造,那么需要在原来除尘器的基础上增加两个电场。在同等性能下,转动极板电除尘器系统比传统电除尘技术节能33,每年可节约用电438万kWh。

  (3)转动极板电除尘器改造增加了后续脱硫设备的可靠性,减少运行阻力。

 

  在转动极板电除尘器投运的一个月以来,由于除尘器效率的提高,进入脱硫系统的粉尘量减少,没有发生过改造前常发生的脱硫烟气换热器堵塞的现象,由于消除了堵塞现象,使脱硫系统运行阻力平均减少220Pa,累计每年可节省电耗110万kWh。

使用寿命长
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精心调试安装,保证运行平稳高效

除尘效率高
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大风量处理烟气废气,提高除尘效率

相同除尘效率的前提下,造价成本低

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